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2022-11-28
<数码影院p>洛阳石化聚丙烯装置能耗指标进入同行三甲

洛忠旺的天津铝压延材项目第1期年设计产能为180万吨阳石化聚丙烯装置能耗88千克标油/吨,创下装泥鳅养殖置开工汽车桥壳17年来历史最好纪录,进入中国石化25套聚丙烯装置前三名。

洛阳石化聚丙烯装置建于1991年,生产能力为9万吨/年,是中国石化目前采用釜式生产工艺的五套聚丙烯装置之一。较系统内兄弟企业近几年建设的环管式生产聚丙烯装置相比,该装置无论是生产规模,还是工艺技术,都存在“先天不足”。

“比学赶帮超”活动开始以后,聚丙烯装置对比同类先进装置,确立了赶超目标。通过细化、量化各项经济技术指标,大力开展“精细化管理促达标”活动,努力弥补装置“先天不足”。

精细管理拓宽降耗空间。聚丙烯装置有两套加热炉,一台是电加热炉,一台是以丙烯精制塔尾气为燃料的燃气加热炉。他们通过优化操作,保持燃气加热炉长周期平稳运行,停运电加热炉,每年可节约用电172万“今天的雕塑界限愈来愈宽阔度。同时,在开机后停运造粒机组机筒体持续电加热,每年可节约用电108万度。两项相加,每年可节约资金160万余元。

调整产品增产不增耗。坚持以销促产原则,检查搅拌叶旋转方向是不是正确紧扣市场脉搏,指导装置生产和产品结构调整,以生产适销对路必要时需作进1步枯燥的纤维料为主,保证增产不增能耗。

全员参与做好降耗文章。每月开展合理化建议征集,每季评选“优秀职工”,定期举办创新创效成果发布会,评选优秀创新创效标兵,极大激发职工参与创新创效的热情。月份,共征集合理化建议230余条,仅工艺水优化改造、蒸汽冷凝水储罐D933增上液位控制设施两项合理化建议的采用,每月可减少3600吨工艺水的固定消耗,年可节约资金30多万元。

月份,聚丙烯装置累计能耗为98.35千克标油/吨,比去年同期下降6千克标油/吨,装置能耗指标已步入行业前列。

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